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廢水處理技術(shù)
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某機(jī)加工企業(yè)廢乳化液廢水處理案例

  金屬機(jī)加工企業(yè)產(chǎn)生大量廢乳化液,COD\BOD偏高,生化性差。破乳處理是該工藝案例第一步,隨后對殘余的有機(jī)物、無機(jī)物等成分進(jìn)行深入處理。該工藝中可以進(jìn)行電解質(zhì)破乳法、酸化法、膜超濾法等。選擇不同的工藝要根據(jù)乳化液成分來選擇。安峰環(huán)保根據(jù)企業(yè)水質(zhì)特點(diǎn),作出如下分析:

  

  1廢乳化液的性質(zhì)

  

  試驗(yàn)所用的廢乳化液來自昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司,乳液呈黃白色,放置一段時間后表面析出一層黃色的油狀物,pH6.5~7.5,CODc,為6.02×104—3.16X105mg/L。

  

  2工藝方案確定

  

  2.1破乳劑的選擇:查閱大量相關(guān)文獻(xiàn)資料,發(fā)現(xiàn)酸、強(qiáng)電解質(zhì)對乳化液的破乳效果比較明顯,大量的嘗試試驗(yàn)后,從破乳現(xiàn)象和COD的檢測數(shù)據(jù)來看,硝酸、硫酸鋁、硫酸鎂、氯化鐵、聚鐵試驗(yàn)效果較好,車間調(diào)試生產(chǎn)時,綜合考慮設(shè)備的腐蝕、操作問題及產(chǎn)泥量大增加的費(fèi)用,選擇聚鐵作為破乳劑。

  

  2.2破乳原理:聚鐵破乳原理Fe3+等高價離子在水中發(fā)生水解形成凝膠,具有很強(qiáng)的吸附作用,分散的液滴被吸附到這些凝膠體表面,容易聚沉;另一方面,水解的同時破壞了液滴表面的水化層,使乳化液的界面膜變得不穩(wěn)定,油相與水相的密度差加大,促進(jìn)油水分離。同時,多羥基絮凝劑水解生成的沉淀物通過粘附、架橋、交聯(lián)作用,促進(jìn)膠體凝聚,與污染物分子相互結(jié)合起來成為聚集體,實(shí)現(xiàn)油水分離。

  

  2.3工藝流程:由于破乳裝置進(jìn)水要求是CODcr<10000mg/L,因而需要對廢液先進(jìn)行稀釋。廢乳化液批量處理的工藝確定為:聚鐵作為破乳劑,聚丙烯酰胺(PAM)為絮凝劑,經(jīng)石灰中和后絮凝沉降,最終實(shí)現(xiàn)廢乳化液的無害化處理。工藝流程如圖1所示。


乳化液廢水處理

  

  廢乳化液處理技術(shù)工程應(yīng)用

  

  (1)破乳一氣浮反應(yīng):廢乳化液打入破乳攪拌槽,每批進(jìn)料2m3,進(jìn)料結(jié)束后投加10%聚鐵溶液,每立方稀釋后的乳化液廢水投加0.2~0.4ITl3聚鐵溶液,邊加邊攪拌,加料完成后充分?jǐn)嚢?0rain,反應(yīng)完成后泵入氣浮裝置,每批進(jìn)料5m3,進(jìn)行氣浮分離,反應(yīng)時間10min,氣浮停留時間86min,總停留時間不少于96min。破乳氣浮后的清液轉(zhuǎn)入綜合反應(yīng)槽,浮油裝桶后運(yùn)至焚燒車間進(jìn)行高溫焚燒。

  

  (2)綜合反應(yīng):綜合反應(yīng)槽每批進(jìn)料量10m3,進(jìn)料結(jié)束后加入5%聚鐵溶液,每批廢液投加0.036~0.040m3聚鐵溶液,邊加邊攪拌,攪拌時間20min;最后加入2%ePAM溶液,每批廢液投加4.5—5.0L,邊加邊攪拌,攪拌時間5—10min,同時控制pH值穩(wěn)定在7—8,若pH不達(dá)標(biāo),加5%石灰乳進(jìn)行調(diào)節(jié)。

  

  2.4主要設(shè)備:物化車間采用PLC程序進(jìn)行自動控制,主要設(shè)備及參數(shù)見表1。


乳化液廢水處理

  

  廢乳化液處理技術(shù)工程應(yīng)用

  

  3.質(zhì)量控制

  

  3.1指標(biāo)要求

  

  廢乳化液處理技術(shù)工程應(yīng)用

  

  乳化液經(jīng)破乳一氣乳、綜合反應(yīng)、濃縮沉降、砂濾后檢測COD,若超出污水進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),則需與生活污水混合達(dá)標(biāo)后再進(jìn)入污水車間進(jìn)行深度處理,達(dá)到城市雜用水回用標(biāo)準(zhǔn)的收集至污水車間回用水池回用污泥濾餅浸出毒性檢測若未達(dá)到填埋人場限值,則需穩(wěn)定似固定化車間暫存待處置,達(dá)到填埋場入場限值的則直接送至安全填埋場直接填埋。

  

  3.2處置檢測結(jié)果:乳化液集中處理,對每批樣品原樣、稀釋后、破乳一氣乳后、與生活污水混合以及超濾一反滲透出水進(jìn)行COD檢測,統(tǒng)計結(jié)果見表3。


乳化液廢水處理

  

  廢乳化液處理技術(shù)工程應(yīng)用

  

  從連續(xù)處置的檢測結(jié)果來看,10批有2批未達(dá)到COD≤15mg/L的排放要求,排除檢測誤差,不達(dá)標(biāo)可能與加藥量和反應(yīng)時問也有關(guān)系。進(jìn)行返工處理,處置合格率高達(dá)80%。此方法常溫常壓操作,藥劑成本低,但稀釋倍數(shù)大,后續(xù)會對處理設(shè)備和方案進(jìn)行改進(jìn)。

  

  4管理措施

  

  (1)各個反應(yīng)槽及儲罐之間溶劑差別較大,須注意控制不同反應(yīng)槽的處理批數(shù),時時監(jiān)控并記錄液位變化情況;(2)崗位操作人員需嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,并根據(jù)實(shí)際情況對各控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整;(3)物化車間當(dāng)班人員負(fù)責(zé)對收集池上清液、污泥濾餅進(jìn)行采樣送檢,上清液早上、下午各采一個樣,污泥濾餅每次出料后采一個樣。分析實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)按時出具分析檢測報告。上清液檢測送檢后兩個工作日內(nèi)出具報告,污泥濾餅浸出毒性檢測送檢后三個工作日內(nèi)出具報告。

  

  乳化液廢水處理工藝,可以利用化學(xué)混凝法進(jìn)行破乳,沉降后實(shí)現(xiàn)中水回用標(biāo)準(zhǔn)。該工藝容易控制,設(shè)備占用面積小,在處理工藝中應(yīng)用較廣泛。在整個廢水處理方法中,也是最為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的工藝之一。安峰環(huán)保在廢乳化液處理案例中,涉及到的行業(yè)較為廣泛,歡迎廣大客戶前來咨詢:

  

乳化液廢水處理

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