歡迎訪問蘇州安峰環(huán)??萍加邢薰竟倬W(wǎng)
奶牛養(yǎng)殖廢水是較復(fù)雜的廢水之一,包含各種尿液、糞便、有機(jī)物、無機(jī)物等。養(yǎng)殖廢水處理難度大,很多養(yǎng)殖場把廢水直接排放出去,導(dǎo)致河流和土壤污染較嚴(yán)重。養(yǎng)殖廢水如何去除水質(zhì)雜質(zhì),確保廢水可以達(dá)標(biāo)排放呢?安峰以某奶牛養(yǎng)殖場為設(shè)計(jì)案例,對(duì)養(yǎng)殖廢水處理案例工藝進(jìn)行全面分析。
1工程概述
江蘇省某奶牛養(yǎng)殖場存欄奶牛規(guī)模為3000頭,嚴(yán)格實(shí)行清潔生產(chǎn),采用干清糞工藝,即清污分離,將糞便與牛尿、沖洗水分開處理。糞便直接外運(yùn)作為農(nóng)用肥料,牛尿、沖洗水及擠奶洗乳廢水和少量生活污水等統(tǒng)一收集后進(jìn)入廢水處理系統(tǒng),系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)如表1所示。
該養(yǎng)殖場污水處理站設(shè)計(jì)處理規(guī)模為400m3/d,每天運(yùn)行24h,約17m3/h。出水水質(zhì)參照江蘇省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/613—2009)兩者中較嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。具體設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)值如表1所示。
2處理工藝選擇
2.1水質(zhì)分析
養(yǎng)殖廢水污染物濃度高,含有大量的病原微生物并有惡臭,屬于難處理廢水,分析該養(yǎng)殖場廢水組成,其具有以下特征:
水量水質(zhì)變化較大,沖擊負(fù)荷大;
廢水固液混雜,懸浮物多,有機(jī)物濃度高,可生化性強(qiáng);
廢水氨氮濃度高,碳氮比易失調(diào),氣味重,屬難處理廢水;
廢水中糞大腸菌群數(shù)高,出水段需進(jìn)行消毒處理;
廢水處理過程中產(chǎn)生的污泥、廢氣可綜合利用。
2.2處理工藝選擇
國內(nèi)外對(duì)于畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢水所用的處理工藝大致相同,即固液分離+厭氧技術(shù)+好氧技術(shù),其中固液分離技術(shù)一般包括:離心、過濾、氣浮、絮凝、沉淀等工藝;常用的厭氧工藝主要有:上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧折流板反應(yīng)器(ABR)、升流式污泥床反應(yīng)器(USR)、厭氧生物濾池以及兩段厭氧消化法等;而好氧處理工藝主要有:氧化溝、序批式活性污泥法(SBR)、生物轉(zhuǎn)盤、生物接觸氧化法、厭氧/好氧(AO)以及兩級(jí)AO等。
根據(jù)本工程的特點(diǎn),兼顧耐沖擊負(fù)荷強(qiáng)、處理效果好、運(yùn)行穩(wěn)定等要求,最終定為“沉降固液分離+UASB+兩級(jí)AO+化學(xué)除磷+穩(wěn)定塘+人工濕地”+氧化塘聯(lián)合治理工藝。
UASB反應(yīng)器耐沖擊性能強(qiáng);無需混合攪拌設(shè)備,靠水流和發(fā)酵過程中產(chǎn)生沼氣的上升運(yùn)動(dòng),不僅使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態(tài),而且利于有機(jī)物的降解;采用改良后的氣、固、液三相分離器,能強(qiáng)化顆粒污泥的回流。UASB進(jìn)水中SS需要適當(dāng)控制,以防止對(duì)處理效果的影響。由于養(yǎng)殖廢水SS濃度較高,故在進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)之前需采取一定的預(yù)處理措施,本工程采用機(jī)械粗格柵和專用的牛糞廢水固液分離機(jī)去除懸浮固體和糞渣,本工程采用粗格柵和斜篩攔截廢水中粗大的漂浮、懸浮固體和糞渣,而后采用沉淀法將重于水的懸浮物從水中分離出來,濾出的糞渣干化后可作為肥料回收利用。
兩級(jí)AO,即Bardenpho工藝(前置AO和后置AO),是一種硝化/反硝化工藝。前置缺氧池利用回流混合液中的硝酸鹽氮和原污水中的有機(jī)質(zhì)進(jìn)行反硝化,出水進(jìn)入前置好氧池后,有機(jī)質(zhì)被氧化、含氮有機(jī)物氨化、氨氮發(fā)生硝化作用,同時(shí)前置反硝化產(chǎn)生N2在此好氧池經(jīng)曝氣吹脫釋放。前置好氧池出水進(jìn)入后置缺氧池進(jìn)行內(nèi)源反硝化脫氮,產(chǎn)生的N2在后置好氧池經(jīng)曝氣吹脫,同時(shí)內(nèi)源代謝產(chǎn)生的氨氮在后置好氧池得到硝化。如此經(jīng)過多次的碳氧化-硝化-反硝化過程,廢水中的有機(jī)物和氨氮大部分被轉(zhuǎn)化為無機(jī)物從水中去除,小部分則轉(zhuǎn)化為細(xì)胞物質(zhì),通過定期排泥排出系統(tǒng)。由于廢水中碳氮比較低,在運(yùn)行過程中定期添加乙醇以補(bǔ)充碳源,保證工藝的脫氮該工藝脫氮率能高達(dá)90%~95%。
經(jīng)生化處理后的廢水中磷和氨氮含量仍然較高,為了達(dá)到穩(wěn)定出水標(biāo)準(zhǔn),采用化學(xué)除磷強(qiáng)氧化和強(qiáng)氧化化學(xué)除磷來滿足要求,化學(xué)除磷藥劑采用石灰和絮凝劑PAM,出水通過強(qiáng)氧化劑漂白水將污廢水中的NH4+氧化成N2,同時(shí)可能殺滅污水中的絕大多數(shù)病原微生物,防止有害微生物的污染。由于除磷后出水呈弱堿性,化學(xué)除磷藥劑采用石灰和絮凝劑PAM,出水需加酸調(diào)節(jié)pH。由于該出水仍不滿足環(huán)保局規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),還需進(jìn)一步處理,根據(jù)業(yè)主單位提供現(xiàn)有場地,將現(xiàn)有的水塘改造成穩(wěn)定塘和人工濕地,穩(wěn)定塘和人工濕地均屬于污水的土地處理系統(tǒng),一般由菌藻、各種微生物、水生動(dòng)植物、魚類等部分組成,各部分共同作用,構(gòu)成一個(gè)復(fù)雜的自然生物處理系統(tǒng)。污水在該生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)通過過濾、吸附、沉淀、植物吸收、微生物降解等途徑進(jìn)一步的物化和生物處理凈化,有效實(shí)現(xiàn)了污水站的節(jié)能減排。出水可達(dá)標(biāo)排放或回用來沖洗牛舍等。具體工藝流程見圖1。
本工藝固液分離機(jī)和初沉池糞渣輸送至污泥干化場地進(jìn)行干化,作為肥料回收利用。后續(xù)沉淀池產(chǎn)生的剩余污泥通過濃縮加藥調(diào)理后,進(jìn)入污泥脫水機(jī)脫水處理,脫水后的泥餅外運(yùn)處置。具體工藝流程如圖1所示。
3主要構(gòu)筑物與設(shè)計(jì)參數(shù)
奶牛養(yǎng)殖廢水處理工藝流程如圖1所示。
格柵槽:1座,鋼砼結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為5.0m×3.0m×1.0m,內(nèi)置2臺(tái)格柵,柵間隙為5mm;設(shè)有2臺(tái)不銹鋼斜篩。
初沉池:1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為5.0m×6.0m×4.0m,表面負(fù)荷0.86m3/(m2·h);設(shè)有1臺(tái)潛污泵,單臺(tái)功率0.75kW。
調(diào)節(jié)池:1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為8.5m×6.0m×4.0m,有效容積180m3,停留時(shí)間為10.8h;設(shè)有1套水下推流器;2臺(tái)潛污泵(1用1備),功率2.9kW。
改良型UASB:2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單池尺寸為10.0m×10.0m×6.0m,有效容積540m3,設(shè)有32套三相分離器;設(shè)計(jì)容積負(fù)荷:5.0kgCOD/(m3·d),SRT=2.7d。
兩級(jí)AO池:2座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為15m×10m×4.0m,有效容積525m3;設(shè)有4套水下推流器,單臺(tái)功率0.85kW;900套微孔曝氣器;3臺(tái)AS16-2CB混合液回流泵,功率1.6kW;設(shè)有2臺(tái)BR200羅茨鼓風(fēng)機(jī),單臺(tái)功率:22kW,風(fēng)壓:10kPa,分量:22.66m3/min。
二沉池:1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸4.5m×4.0m×4.0m,表面負(fù)荷約為1.0m3/(m2·h),采用豎流式;設(shè)有1臺(tái)污泥回流泵,功率1.1kW。
除磷反應(yīng)池:1座,包括反應(yīng)池和終沉池,其中反應(yīng)池尺寸2.5m×4.0m×4.0m,設(shè)有1套除磷加藥裝置,1套PAM加藥裝置和混合攪拌裝置;終沉池尺寸6.0m×4.0m×4.0m,設(shè)有2臺(tái)污泥泵,功率0.75kW。
強(qiáng)氧化池:1座,尺寸2.76m×2.5m×4.0m,配消毒裝置1臺(tái)。
pH回調(diào)池:1座,尺寸2.0m×4.0m×4.0m,設(shè)有1套混合及加藥裝置,1套在線pH儀。
污泥處理單元:濃縮池,2座,尺寸4.0m×3.0m×3.0m,有效停留時(shí)間t≥12h;污泥脫水機(jī),1臺(tái)。
自然生物處理系統(tǒng):穩(wěn)定塘,1座,面積6000m2;潛流式人工濕地,1座,面積3000m2。
4處理效果
本組合工藝24h運(yùn)行。出水能滿足廣東省《水污染排放限值》(DB44/26—2001)指標(biāo)要求,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收。各單元的平均處理結(jié)果如表2所示。
5運(yùn)行成本估算
該養(yǎng)殖廢水處理工程運(yùn)行成本估算如表3所示。由表可知,直接運(yùn)行成本為每噸廢水5.32元,在全國典型養(yǎng)殖廢水處理設(shè)施中處于中等偏下偏低水平。
養(yǎng)殖廢水處理工藝以化學(xué)處理法為主要工藝,通過“沉降固液分離+UASB+兩級(jí)A/O+化學(xué)除磷"工藝,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖廢水達(dá)標(biāo)治理。養(yǎng)殖廢水處理成本上次在5塊/噸,基本上屬于可控范圍。養(yǎng)殖廢水中的氨氮經(jīng)過處置后,每年可以減少360t高COD廢水排放。養(yǎng)殖廢水處理對(duì)實(shí)現(xiàn)整個(gè)養(yǎng)殖工業(yè)具有很好的促進(jìn)意義。