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工業(yè)廢水氨氮含量超高,環(huán)評要求氨氨廢水要處理達標后才能排放。氨氮含量高的原因主要受3種影響因素:有機物、內(nèi)回流和PH。氨氮高要加入一些碳源來解決反硝化作用,不同影響因素在處理方法要有所區(qū)別,主要工藝方法如下:
1、有機物導(dǎo)致的氨氮超標
運營過CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導(dǎo)致曝氣池泡沫很多,出水COD、氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。
分析:大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養(yǎng)菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養(yǎng)菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優(yōu)勢菌種,所以硝化反應(yīng)受限制,氨氮升高。
解決辦法:
1、立即停止進水進行悶曝、內(nèi)外回流連續(xù)開啟;
2、停止壓泥保證污泥濃度;
3、如果有機物已經(jīng)引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。
2、內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標
目前遇到的內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標有兩方面原因:內(nèi)回流泵有電氣故障(現(xiàn)場跳停仍有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內(nèi)回流泵未試正反轉(zhuǎn),現(xiàn)場為反轉(zhuǎn)狀態(tài))。
分析:內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導(dǎo)致A池中只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成厭氧環(huán)境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導(dǎo)致了氨氮的升高。
解決辦法:
內(nèi)回流的問題很好發(fā)現(xiàn),可以通過數(shù)據(jù)及趨勢來判斷是否是內(nèi)回流導(dǎo)致的問題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,pH降低等,所以解決辦法分三種情況:
1、及時發(fā)現(xiàn)問題,檢修內(nèi)回流泵就可以了;
2、內(nèi)回流已經(jīng)導(dǎo)致氨氮升高,檢修內(nèi)回流泵,停止或者減少進水進行悶曝;
3、硝化系統(tǒng)已經(jīng)崩潰,停止進水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)恢復(fù)。
3、pH過低導(dǎo)致的氨氮超標
目前遇到的pH過低導(dǎo)致的氨氮超標有三種情況:
1、內(nèi)回流太大或者內(nèi)回流處曝氣開太大,導(dǎo)致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應(yīng)代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環(huán)境的破壞導(dǎo)致堿度產(chǎn)生減少,pH降低,低于硝化細菌適宜的pH之后硝化反應(yīng)受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。
2、進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產(chǎn)生的堿度少,導(dǎo)致的pH下降。
3、進水堿度降低導(dǎo)致的pH連續(xù)下降。
分析:pH降低導(dǎo)致的氨氮超標,實際中發(fā)生的概率比較低,因為pH的連續(xù)下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調(diào)節(jié)pH了
解決辦法:
1、pH過低這種問題其實很簡單,就是發(fā)現(xiàn)pH連續(xù)下降就要開始投加堿來維持pH,然后再通過分析去查找原因。
2、如果pH過低已經(jīng)導(dǎo)致了系統(tǒng)的崩潰,目前筆者接觸過pH在5.8~6的時候,硝化系統(tǒng)還沒有崩潰的情況,但是及時將pH補充上來,首先要把系統(tǒng)的pH補充上來,然后悶曝或者投加同類型的污泥。
工業(yè)廢水氨氮超標是常見現(xiàn)場之一,安峰在氨氮廢水處理案例中,在蘇州園區(qū)AAM項目生活廢水項目,該企業(yè)生活廢水超標施工完成,成功通過驗收。目前出水水質(zhì)已經(jīng)完成達到環(huán)評要求